1000吨四柱式液压机移动工作台驱动装置的改造
滕州四柱液压机厂家客户案例
引言
水电磁极线圈1000吨液压机移动工作台驱动装置的运行稳定性及设计可靠性,是确保磁极线圈生产顺利完成的关键。改造前的移动工作台驱动装置是采用固定在基础上的减速机,通过联轴器连接丝杠丝母传动副,直角连接架一端固定移动工作台,另一端与丝母插接,此系统没有制动机构,一个限位开关控制移动工作台,当减速机断电后,在惯性的作用下继续移动一段距离停下,停靠位置要靠点动来完成,通过减速机的正反转来实现移动工作台的双向移动。丝杠长度过长(3.5m,直径Φ60),且两端固定中间没有支撑,工作台及磁极工件的较大重量,使移动工作台停止时产生较大惯性,点动导致丝母磨损严重,移动工作台串动严重,而长丝杠的中间没有支撑,导致丝杠中间与两端不在同一直线上,在冲击惯性作用下丝杠受偏心力,处于疲劳期的丝杠,每3~4个月断一次,重新修接丝杠需5~7天时间,费事费力。另外丝杠及减速机底座,由于长年受冲击,基座固定不牢,也是导致丝杠经常折断的另一个原因,严重时丝杠每2~3年更换一次,成了设备修理的重灾区,严重制约生产的顺利进行。
1分析原传动机构存在的问题及缺陷
1.1由于生产的磁极线圈产品尺寸逐年增加,吊装放置磁极时的冲击力较大,使行车轴承经常损坏。
1.2磁极工件与工作台(尺寸400cm×140cm×70cm)的总重量约6吨,移动工作台开动时惯性大,而直径Φ60长4.5m~5m的丝杠丝母来拖动,导致丝母磨损(材料:铸铜),直角插口受损变形。
1.3丝杠过长导致刚度不足,中间成下弧形,行车运动时由于点动产生的惯性冲击丝杠,导致丝杠固定支座松动,降低了传动可靠性。1.4行车导轨为钢轨,车轮导向缺陷,经常是偏一侧运行,使行车中心线上连接的直角支架的插口与丝母所在中心线产生位移,导致丝杠强行侧弯,在冲击力的作用下丝杠产生断裂。
1.5工作台传动机构中除减速机外,丝杠、丝母、联轴器、直角插架等均为非标准件,给修理更换零件带来很大困难。
2解决方案
2.1移动工作台与基础、导轨改造
2.1.1加大移动工作台车轮轴承及轮缘尺寸,增加轮缘刚性;一侧轮缘设计导向凸缘结构,同侧的导轨设计导向槽结构,解决移动工作台车轮导向问题。
2.1.2对四柱式液压机升降台导轨结构及基础导轨进行改造,与上述轮缘相匹配,满足使用要求。
2.1.3重新用钢筋水泥结构做导轨基础,保证移动工作台及重物长期工作的稳定性。
2.2设计移动工作台驱动装置
2.2.1选用直连式行星针轮摆线减速机,且驱动装置的整体外形尺寸在移动工作台侧面尺寸范围内,确保移动工作台出入热压型工作区域通畅。











